吴宏立,东北工业集团奥威公司数控车床编程调整工,2015年全国劳动模范。
吴宏立,东北工业集团奥威公司数控车床编程调整工,2015年全国劳动模范。
主要事迹:
一位普通工人,从不为人知到获得全国“五一”劳动奖章、荣获全国技术能手、中央企业技术能手称号,问鼎“全国劳动模范”的殊荣。吴宏立他用实实在在的成绩证明:一线工人只要肯钻研,一样能够成就大事业!
早在2003年,吴宏立就从吉林省职工技能大赛中脱颖而出。十几年间,他35次获得省部级以上荣誉,成为知识型、创新型工人的标杆。他是该公司唯一被评为研究员级高级工程师的一线工人。吴宏立凭借务实勤奋的努力,以高超的技能水平和突出的工作业绩,成为首屈一指的高技能工人,为企业创造价值上千万元。
吴宏立不仅业务能力过硬,而且技术创新能力超强。他大胆改进工艺、夹具、量具、刃具,使产品的质量和效率不断提高, 50余项创新成果为公司创造价值1700多万元。他还是个“爱找事”的人,凡是他觉得不合理的地方,都要精打细算一番,然后自己动手修一修、改一改。他只是一名普普通通的操作工人,但是他却以自行设计、自行制造的行动超越了工人的身份。
吴宏立承担刀具刃磨工作期间,对回收废旧刀具c磨,研究出多刃不等距枪铰刀无法修磨的方法,3年累计修磨各种刀具8000余次,节约费用31万元。他将刀方改为刀片,设计出一种弹性刀夹,解决磨刀难、投资大的难题,年可节约上万元,设计的活塞顶冒夹具,不但提高装夹效率,而且提高零件的加工精度,解决了装夹容易夹伤工件的难题,设计短料加工夹具、量具,将多年积攒的废料头转化成了有效资源,设计的台阶扇形软爪夹具,解决薄壁零件夹紧变形难题。
“这个是六刃铰刀,这个是用来加工换向座的夹具,这个是加工储油罐设计的半圆形压头和曲钡……”大大小小的设计改进究竟有多少,连他自己也数算不清。
2014年末,柱塞式主缸体上量,机加分厂产能不足,吴宏立想到了4台退库加工活塞的数控车床,该机床主轴较小,不适合安装较大的液压夹具加工柱塞式主缸体,他凭借多年实践经验,潜心钻研,设计了小型液压夹具,将4台数控车床利用上,解决了产能不足,节省了购置设备费用100余万元。
吴宏立不但在企业内部开展创新创效项目,还与大学院校合作开展“提高主缸体珩磨粗糙度”专题攻关,获得省技术厅批准,得到资金支持,解决了困扰企业近20年的珩磨工艺难点以及粗糙度的难题,为企业减少外部索赔10余万元。试验期间,他潜心钻研,独自设计发明锯齿滑动式自动伸缩珩磨头,获得国家专利。他还设计出加工中心气动夹具、液压夹具,数控车床接工件装置,华晨钳体、两通、三通产品刀具、夹具,改进加工储油罐产品夹具,设计钳体产品返修夹具等,创造价值147万元。
搜集整理 鲁彬之