李强,陵县恒丰纺织品有限公司工段长。2015年全国劳动模范。
李强,陵县恒丰纺织品有限公司工段长。2015年全国劳动模范。
主要事迹:
1999年,李强初中毕业后参加工作。16年间,他走过了3家纺织企业。2009年,刚刚进入恒丰纺织时,正好赶上恒丰创业、设备安装,工作十分艰苦,而李强却反复告诉自己:这是千载难逢的好机会,一定要好好学习。他天天扑在安装现场,一边安装,一边总结,一期5万锭安装开车后,他也总结出了一套设备排列的流程图和设计方法。在公司二期项目安装时,车间吸收李强参与了车间细纱机的排列设计,并让他组建保全安装队,利用工余时间进行安装调试。那是最繁忙的几个月,一期设备不能减少维修量,需要保持良好的设备运行状态,二期的安装任务又非常紧急,于是,李强天天泡在车间里。李强的母亲和爱人非常理解他,全力支持他的工作。安装工程提前完成,李强也得到了全面的锻炼和成长。
在建设三期项目的时侯,李强已经可以独立带队主持设备排列设计和安装工作,他既是设计者又是指挥官,每晚加班到9点成为了常事,一个月的时间安装细纱机16台,并且全部一次性交车合格,刷新了恒丰纺织的安装记录。目前,该公司已安装的341台细纱机中,240台是李强主持或参与安装的。
李强不喜欢张扬,喜欢做踏踏实实的探求者,无数个日夜,当大家都下了班,他还在车位上反复琢磨问题的原因;深夜,当家人都休息了,他还在“啃”《棉纺织工艺》、《细纱维修》等书籍资料寻求答案。他的学习笔记就写了厚厚的4大本,十几万字。无论车间设备出现什么样的故障,他都会用最快的速度解决问题。车间的兄弟姐妹们给他一个绰号——细纱机特级“保姆”。
2010年的冬天,晚上10点多,李强刚刚入睡,电话突然响起。 37号细纱机突发故障,当班维修工处理不了,已经造成停台,向李强求援。客户的交期很紧,时间不等人,李强边接着电话、边从温暖的被窝爬出来,穿上厚厚的棉衣,顶着刺骨的寒风快速赶到车间抢修。简单的询问后,他立即打开车头,发现车头内的齿轮已经打坏了许多,修理难度相当大。李强没有说话,他小心翼翼地把相互咬合的20多个齿轮、轴套从车头内部一一拆卸下来,边拆边检查,更换后又一个一个地装好、调整好配合,试车。看着飞速旋转的纱锭和欢快流转的粗纱,李强长长地舒了口气。轮班长、挡车工、维修工感激不已,一再道谢,李强却羞涩地笑了。此时,天已经亮了,成功解决问题的喜悦吹走了李强所有的疲惫,他更加坚定了自己多年敬业的执着。
千人纱、万人布,为了给客户生产精品纱线,每一个环节都需要精心操作,精细管理,而设备维修工作是产品质量的基础更是关键环节。李强为了提高全班组兄弟姐妹的工作质量,成为了车间和班组的技术辅导培训员和质量攻关主力。
2013年,恒丰公司针对客户对一个紧密纺产品的新要求,成立了《降低紧密纺疵纱率》QC攻关课题,李强成为了细纱工序的攻关主力。经过几天的数据跟踪、分析,最终确认了10项主要影响因素,并一一予以攻克,彻底解决了问题,疵纱率由攻关前平均1.17%降至最低0.30%,减少了0.87个百分点,大大提升了成纱质量和络筒工序的生产效率,赢得了客户的赞誉和企业的效益。
李强不仅善于学习、攻关,还非常注重总结,每个攻关课题结束后,他都会把行之有效的措施纳入到车间相应的管理制度和流程中,从根本上优化车间的各项基础管理工作,从而杜绝类似问题的发生。《降低紧密纺疵纱率》QC攻关成果荣获了2011年山东省纺织行业优秀质量管理小组称号;2014年,李强所在细纱车间丙班二期四组还荣获了“全国郝建秀式小组先进班组”荣誉称号。
善于学习的李强总是把工作做到最好,形成了创造性工作的好习惯。他用心学习、摸索设备专业知识,从最基础的维修常识到细纱工序的运转流程,从16年前的传统机械设备到今天的数字化设备,从简单的维修到工具制作、技术改造和技术创新,所有的成果不计其数。
2012年,恒丰纺织在细纱工序实施高效牵伸技术改造项目,所有的试验都放在了保全工段。在有关专家的指导下,李强带着队员边试验,边改进,几百次的试验,终于获得成功。目前,此项成熟的技术已经在集团内各生产型公司推广,100万纱锭已有近一半进行了高效牵伸改造。按照5万锭改造节省设备配置资金100万元计算,此项改造为集团节约资金1000万元。2014年,在各级工会的指导下,恒丰纺织为李强建立了以他的名字命名的“李强劳模创新工作室”。一年来,已经取得创新成果100余项,获得国家实用新型技术专利4项,新产品研发成果荣获国家和省纺织协会表彰。前纺滤尘节电设备经过改造实现节电15%以上,年可节约电费37万元。
搜集整理 鲁彬之