胡惠华,马钢〈集团) 控股有限公司转炉炼钢工,高级技师。
胡惠华,马钢〈集团) 控股有限公司转炉炼钢工,高级技师。
主要事迹:
作为马钢技校的首届毕业生,自打1980年分配到当年的第三炼钢厂,从登上炼钢炉台的那一刻起,胡惠华就暗暗立志:学一流炼钢技术,做一流炼钢工人,出一流工作成绩。平日里,他总是对照炼钢理论钻研,虚心向前辈请教,口袋里时刻装着一个笔记本,遇到问题就边问边记。装入、造渣、供氧、温度、脱氧合金化……理论与实践的逐步融合、螺旋上升的学习方法,使胡惠华炼钢技艺日渐精湛,一步步成长为马钢有名的“秀才”炉长直至全国技术能手。
谈到胡惠华,同事们异口同声地给出了八个字的评价:“善于动脑!敢于创新!”在此前的20多年里,转炉喷溅是困扰马钢的“老大难”问题。2003年,胡惠华决心将这一生产发展道路中的“拦路虎”彻底扫除。于是,他开始积极寻找转炉喷溅的原因,采取一系列防喷溅的措施,大胆创新,反复演练,历经三年最终形成一套炼钢新思路——“胡惠华高效低耗转炉炼钢操作法”,使喷溅率由最初的平均20%左右降至5%。取得了阶段性的胜利后,如何使操作法得到广泛推广及应用成为让胡惠华“头疼”的新难题。为此,他趁热打铁,多次在厂内亲自演示,下班组跟班指导。老炉长们见状积极响应,大家纷纷参照新操作法改进原先的操作习惯。“胡惠华高效低耗转炉炼钢操作法”在马钢全面普及后,炼钢成本“大头”钢铁料消耗大幅度降低,仅此一项就每年为企业降本5000余万元,几年来累计降本达2.1亿元。
近年来,面对原料结构变化大、炼钢品种增多和日益加大的降本压力,胡惠华始终积极探索科学炼钢、高效炼钢的新方法。他以提高热平衡合格率为基础,根据铁水成分和温度的波动制定了若干金属料装入模式。在转炉操作的过程控制中,以进一步细化散装料的加入时机,减少炼钢石灰用量、降低喷溅、提高终点留大碳率为重要手段制定措施。为使降本措施科学、规范,他进行了一次又一次大的调整,每次调整操作模式和方案时,他都到生产现场演练作跟班指导,有效提高了职工在高磷高硅铁水条件下的技术操作水平。2014年,为了更好的调动职工的创新积极性,马钢工会专门成立了“胡惠华创新工作室”,三年来,工作室成员累计提出合理化建议178条;公司级以上合理化建议3项,岗位创新创效成果4项,优秀科研项目2项。
“炼好每一炉钢,不仅需要个人的努力,更离不开良好的团队素质。”胡惠华有感而发。几十年来,他通过传帮带,培养了一批又一批的高徒,不少经过他调教的优秀炼钢人才奔赴马钢其他兄弟钢厂建功立业,有的还在全国炼钢比赛中取得了骄人的成绩。他们当中有胡惠华口传手授的徒弟——全国冶金青技大赛马钢炉长选手邬琼,有马钢转炉炉长大赛冠军孙永强。大家都说,在胡师傅身边这么多年,不仅炼就了一手冶炼精品钢的硬功夫,还被他执着的敬业进取精神所深深感染。
37年来,热浪蒸腾的炼钢现场成为胡惠华比家还要熟悉的地方,每每走上炼钢炉台,看着熊熊的炉火和灿烂的钢花,他就倍感踏实。
搜集整理 鲁彬之